坚定信心干字当头 推动经济持续向好|一年省下近500万元

2026-05-27
来源:沧州日报

沧州炼化炼油一部技术团队精“抠”能耗——

一年省下近500万元

本报讯(记者孙晓卉 通讯员张元旺)日前,在中国石化沧州炼化公司炼油一部常减压装置现场,技术员张水苗正在忙碌。只见她俯身查看机泵运行数据,不时通过对讲机同中控室联系,手中的工作笔记本上,密密麻麻记录着每一时段的能耗数据。正是凭着这样日复一日的数据摸排、反复研判,让她和团队成员精准揪出生产中的能耗“漏洞”,为企业一年省下近500万元。

常减压装置是原油加工的第一道关口,也是炼油生产最关键的基础环节。一直以来,装置能耗偏高、资源浪费的问题,是困扰生产运行的一大痛点。为彻底改变这一现状,张水苗主动牵头,集结10名一线技术骨干成立攻关小组,开启了全方位的节能改造工作。

找准“病根”,才能对症下药。张水苗带领小组成员深入生产现场,逐条排查能耗异常因素,最终锁定三大核心问题:机泵运行不在最佳工况、初馏塔塔顶温度偏低、减压抽真空蒸汽浪费严重。针对这些“病根”,小组逐一开出“良方”。

机泵是装置的“动力心脏”,长期偏离额定负荷运行,就像“小马拉大车”,不仅干活费力,还白白耗费电能。小组全面开展机泵工况精准核算,对11台负荷偏差大的机泵,通过整机更换、泵头升级、叶轮切削等方式精细化改造,使装置电耗显著下降。

初馏塔塔顶温度偏低,通俗来讲,就是第一道提炼工序“火候不够”,本该在前期充分分离干净的轻质油料无法完全析出,只能依靠后续加热炉二次升温,直接造成燃气消耗量大幅增加。团队成员一次次蹲守现场调试、一遍遍对比试验,精准微调设备温度与运行压力,将塔顶温度稳定控制在最佳区间。同时规范优化工序衔接、减轻设备运行负荷,加热炉燃气消耗大幅减少。

减压蒸馏环节依靠蒸汽喷射器维持真空环境,以往双台喷射器同时运行,造成大量蒸汽浪费。小组经过多次安全测试与工作情况比对,将传统双机并行模式优化为单机稳定运行。“别小看这一小小的运行模式调整,直接让设备每小时蒸汽消耗量从2.98吨降至2.76吨,成功堵住了多年存在的蒸汽浪费漏洞。”张水苗说。

随着一项项精准优化举措落地见效,节能成效十分亮眼:对比2024年同期数据,经过改造,常减压装置全年节约燃料气1198吨、节电83万千瓦时、节约蒸汽5388吨,折算年创经济效益近500万元。

“下一步,我们团队将深化装置精细化、低碳化运行管理,把节能降耗的经验转化为常态化创效能力,持续为公司提质增效、绿企创建贡献力量。”张水苗说。